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皮革廢水處理工藝

某皮革廠(chǎng)主要從事豬皮、牛皮生皮及染色皮加工,生產(chǎn)工藝包括浸灰、脫灰、軟化、浸酸、鞣制、復鞣、水洗、中和、染色、加脂等工序,生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )使用鉻粉、石灰、硫化鈉、脫脂劑、脫灰劑、甲酸、染料等。

這些原料和大量的動(dòng)物油脂、膠原蛋白、動(dòng)植物纖維隨著(zhù)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)入廢水中,廢水的色度、氨氮、硫化物和有機物濃度等均較高,且對生物有一定的毒性,處理難度較大。傳統“物化+生化+物化”處理工藝難以滿(mǎn)足COD、NH3-N的處理要求,無(wú)法達標排放。



1、廢水的分類(lèi)及水質(zhì)水量

鞣制和復鞣生產(chǎn)工序中產(chǎn)生的含鉻廢水單獨收集并進(jìn)行預處理,以保障一類(lèi)污染物鉻在車(chē)間排放口達標排放。其他工序產(chǎn)生的廢水進(jìn)行單獨收集為綜合廢水。根據現場(chǎng)調研及取樣檢測,廢水水量和主要水質(zhì)指標見(jiàn)表1。

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2、設計思路及工藝流程

該企業(yè)原有綜合廢水處理工藝為:一級物化反應沉淀池→厭氧池→好氧池→生化沉淀池→二級物化沉淀池,為了去除原水中大量的硫化物和有機物,在一級物化反應時(shí)加入了大量的硫酸亞鐵混凝劑,在除硫和有機物的同時(shí)帶入了大量的硫酸鹽到廢水中,在厭氧池中硫酸根被硫酸鹽還原菌還原為S2-,S2-對微生物具有毒性和抑制作用,降低厭氧處理系統的處理效率甚至導致其崩潰。大量的S2-進(jìn)入好氧系統會(huì )被氧化而消耗溶解氧,導致好氧系統處理效降低。因原水中含有高濃度的有機物、氨氮并且受到硫化物的毒性抑制,采用常規的物化及生化工藝出水無(wú)法滿(mǎn)足《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標準》(GB30486-2013)2標準限值要求,出水COD、NH3-N無(wú)法達標。

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本項目根據該類(lèi)廢水的主要特征及其在實(shí)際運行中存在的問(wèn)題,針對綜合廢水高硫化物、高COD、高氨氮的特點(diǎn),提出預曝氣脫硫脫氮→一級物化沉淀→A-O工藝→二級物化沉淀→曝氣生物濾池組合工藝對該類(lèi)廢水進(jìn)行處理。工藝從整體出發(fā):先采用預曝氣處理綜合廢水,曝氣強度控制在5m3/m2·h,一方面曝氣將廢水中NH3-N從廢水中吹脫,另一方面曝氣將廢水中S2-氧化為單質(zhì)SSO2,SO2從水中釋放,被除臭系統捕集,降低了S2-對生化系統的抑制作用,S2-NH3-N的大量去除會(huì )降低后續處理系統的負荷,提高處理效率;A-O工藝的厭氧段選用HABR復合厭氧反應器,在池體上部安裝組合生物填料,下部放置粒狀生物載體,可顯著(zhù)增加厭氧微生物濃度和增大微生物的空間分布,提高有有機物的降解效率;組合工藝末端采用曝氣生物濾池,其集生物處理和過(guò)濾于一體,具有較高的微生物活性,有機負荷低、出水水質(zhì)好,最終確保廢水達標排放。

鑒于以上分析,項目采用處理工藝流程見(jiàn)圖1。

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3、主要工藝單元的設計參數及運行效果

3.1 除鉻沉淀池

含鉻廢水單獨收集經(jīng)除鉻沉淀池處理達標后排入綜合廢水調節池進(jìn)行后續處理。除鉻沉淀池反應池分為三格,在第一格加裝pH控制儀器控制加堿量,在第二格和第三格分別加裝混凝攪拌機和絮凝攪拌機,反應有效時(shí)間30min。首先在反應池第一格投加堿液將廢水pH調至8.5~10,使Cr3+生成Cr(OH)3沉淀,而后投加PACPAM進(jìn)行絮凝反應。沉淀池采用平流式沉淀池,加裝行車(chē)吸刮泥機,表面負荷取1.0m3/(m2·h)。工程運行證明在反應pH8.5,PAC投加量為100mg/L,PAM投加量為2mg/L時(shí),出水總鉻含量可降低至0.05~0.2mg/L。

3.2 預曝氣脫硫脫氮池

預曝氣脫硫脫氮池尺寸為30.0×20.0×3.5m,有效容積V=2000m3,水力停留時(shí)間為11h,池體底部安裝φ260旋混曝氣盤(pán),曝氣強度為5m3/m2·h,工程運行表明經(jīng)過(guò)預曝氣處理后NH3-N可降低至40mg/L左右,S2-可降低至4mg/L左右,氨氮去除率達到70%,S2-去除率達到80%。預曝氣脫硫脫氮池加蓋密封,吹脫出的NH3、SO2H2S抽至除臭塔處理。

3.3 一級物化沉淀池

一級物化沉淀池尺寸為29.0×7.0×5.0m,沉淀池采用平流式沉淀池,表面負荷取1.0m3/(m2·h),反應池為分為兩格,第一個(gè)投加PAC,第二個(gè)投加PAM,反應池分別加裝混凝攪拌機和絮凝攪拌機,反應時(shí)間30min。工程運行證明,PAC投加量為550mg/L、PAM投加量為2mg/L時(shí),出水COD濃度可降低至800~1200mg/L,去除率約為60%。

3.4 AO生化處理工藝

廢水經(jīng)過(guò)一級物化處理后,各污染物的濃度仍然較高,COD濃度約為800~1200mg/L,NH3-N濃度為30~45mg/L,TN濃度約為60~80mg/L,需要進(jìn)一步進(jìn)行處理。本項目中厭氧(A)部分選用HABR復合厭氧反應池,厭氧反應池的上部安裝組合生物填料,形成填料層,填料層層高2.5m,提高厭氧池的容積利用率,填料層下部裝有改性橡膠惰性載體,促使顆粒污泥的形成,提高處理效率。HABR復合厭氧反應池尺寸為34.0×10.0×6.0m,有效容積1850m3,水力停留時(shí)間為10h,混合液回流比為200%,COD容積負荷達到0.96kg[COD]/m3·d,出水COD約為500mg/L,COD去除率約為50%。

好氧段為活性污泥池,尺寸為37.0×10.0×5.2m,2座,有效容積3700m3,水力停留時(shí)間為20h,曝氣強度為7m3/m2·h,設計容積負荷為0.43kg[COD]/m3·d。調試穩定運行時(shí),出水COD約為140mg/L、NH3-N約為15mg/L。好氧段后設置生化污泥沉淀池,實(shí)現泥水分離和污泥回流。

3.5 二級物化沉淀池

二級物化沉淀池的目標主要是去除色度和COD,二級物化沉淀池尺寸為30.0×7.0×4.5m,沉淀池采用平流式沉淀池,表面負荷取0.97m3/(m2·h),反應池為分為三格,第一格投加廣州市佳境水處理技術(shù)工程有限公司生產(chǎn)的WH-5有機混凝脫色劑,第二格投加PAC,第三格投加PAM。工程運行證明,機混凝脫色劑投加量為250mg/L,PAC投加量為150mg/L、PAM投加量為2mg/L時(shí),出水COD100~120mg/L,色度約為8倍。

3.6 曝氣生物濾池

懸浮生物濾池尺寸為14×13.5×5.0m,有效容積為888m3,內置生物陶粒460m3,填料層高度2.5m,濾速為1.0m/h,采用微孔曝氣管進(jìn)行曝氣,曝氣強度4m3/m2·h。調試運行30d后,出水COD降至為80mg/L、NH3-N降至為6mg/L、TN降至為20出水穩定達標。



4、經(jīng)濟技術(shù)分析

本項目經(jīng)改造后,除鉻處理部分藥劑費用約為2.7/噸。綜合廢水運行費用約為6.9/噸,其中藥劑費4.5/噸,人工費1.0/噸,電費0.6/噸,污泥處置費約為0.8/噸。出水水質(zhì)由原系統的不達標到現在的穩定達標,取得了良好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。



5、結論

(1)采用預曝氣脫硫脫氮工藝對皮革綜合廢水進(jìn)行處理后,廢水中NH3-N可降低至40mg/L左右,S2-可降低至4mg/L左右,氨氮去除率達到70%,S2-去除率達到80%。NH3-N、S2-被大量的去除,降低了對后續生化處理的毒性抑制作用和污染物處理負荷,保證了生化處理系統的處理效率。

(2)對皮革生產(chǎn)產(chǎn)生的含鉻廢水進(jìn)行單獨收集除鉻預處理后與皮革綜合廢水混合,再采用“預曝氣脫硫脫氮→一級物化沉淀→A-O工藝→二級物化沉淀→曝氣生物濾池”組合工藝進(jìn)行處理,出水COD降至80mg/L,NH3-N降至6mg/L,穩定達到排放標準限值要求,該工藝運行穩定可靠,運行成本約為6.9/噸,能有效地解決該類(lèi)廢水CODNH3-N難以達標的問(wèn)題,具有推廣使用價(jià)值。


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